- 发布时间:2020-06-09 06:58:46
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金昌隧道湿喷台车
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、液压湿喷机开机前准备工作 首先,将液压湿喷机固定在坚实的基础上,金昌隧道湿喷台车的效率如何能达到理想,喷浆管必须加固,并保证管道安装好,不得有漏料。7.检查速凝剂输送系统,确定速凝剂输送管路无堵塞现象。金昌 维护和保养5.1喷射300m3混凝土或工作1个月,应更换凸轮腔内的润滑油;减速箱内的润滑油,每工作6个月更换次。、液压湿喷机开机前准备工作 首先,将液压湿喷机固定在坚实的基础上,喷浆管必须加固,并保证管道安装好,不得有漏料。吴忠据悉,行将开始建造的张桑高速公路有6座地道合计14060延米,喷发混凝土合计69049立方。参加会议的有标、标中铁局、标中交公局、标河北路桥集团、标中铁局等单位。会议上总经理杨总、总监理工程师殷总强调了湖南省交通厅对于地道施工强制性标准的严肃性和张桑高速公路地道必须选用湿喷技能的请求。集团液压技能研究院刘在政院长、特种配备事业部经营部副总经理张仕民、机械研究院姬海东在会上要点介绍了系列湿喷台车的功能和长处,起对干喷、湿喷技能的本钱进行了详尽剖析阐明,展示了湿喷台车施工过的工程案例和本钱剖析数据,获得了参建单位的高度认可。 安装检查,安装好后,金昌除湿机 ,管卡卡缝<3mm。管卡问题如5所示。如不致则转动电控柜上转换开关旋钮反向。
。学习湿喷机维护常识,越多越好。 将电控箱内右下方空气开关合上,并合上左上方两小空气开关,检查电源电压,不得低于380V±10%,旋开紧急停止按钮,启动控制电源启动按钮,按钮灯亮后,左手按电机停止按钮,右手按电机启动按钮,右手点动电机启动按钮,左手立即按电机停止按钮(启动时间不得超过5秒)。观察电机转向,应与标牌致(站在电控箱看应为向上转,喷嘴与受喷面的佳距离般为0.8~1m。喷头距受喷面太近时,压缩空气会将刚“粘”在受喷面上的砼拌和料吹走,使粗骨料的回率增大;湿喷角度:喷头应保持与受喷面垂直,若受喷面被格栅、钢筋网覆盖时,可将喷头稍加偏斜,但不宜小于70°。如果喷头与受喷面的角度过小时,会形成砼物料在工作面上的滚动,出现凸凹不平的波形喷面,如何为金昌隧道湿喷台车提供服务保障,增加了回率,影响了所喷砼的质量。在设有盲管的区段,必须正对盲管湿喷,使盲管后面形成透水空隙。在配有钢筋网片的岩面湿喷时,喷嘴应靠近受喷面,并与垂直方向有个小角度,使钢筋后面的砼能湿喷得更加密实,防止钢筋后漏喷,以获得较好的包裹效果;在湿喷内部角隅时,应在两个受喷面夹角处,喷嘴沿角平分线方向进行喷敷,随着角隅已被填满成个曲面后,再向两侧壁面逐渐延伸,然后,按与壁面成90°的角度进行喷敷,对外部角隅,金昌隧道湿喷台车的选用关键在于品类选择,可将喷嘴垂直地先对准个受喷面喷敷,然后再喷敷角隅的另侧。喷头运动方式是喷嘴指向个地点的时间不应过久,因为这样会增加回并难于取得均匀的厚度,好的喷敷方法是横过砼面将喷嘴稳定而系统地做圆形或椭圆形移动,喷嘴有节奏地做系列环形移动可形成均匀的产品和少回,湿喷手所画的环形圈应为横向40~60cm,高15~20cm。湿喷应分段、分部、分块,(湿喷时分段长度不超过6m,分部为先下后上,分块大小为2m× ,喷头应作连续不断的螺旋状圆周运动,螺旋直径约为20~30m,后圈压前圈分之,湿喷路线应自上而下,呈“S”形运行,,如1所示。湿喷砼应先边墙、后拱部,砼湿喷走向如2所示1螺旋移动湿喷2砼在拱顶湿喷程序 湿喷厚度:湿喷砼对墙部次喷层厚可达10cm以上,拱部次喷层厚可达7cm。影响喷层厚度的主要因素是砼的坍落度,速凝剂的作用效果和气温。即站在电机输出端看电机转向为逆时针转向),若转向相反,应将电源电线任意调换两根,再试验,,使电机正转,电机转向转反将会损坏泵。警告:必须缓慢打开主风阀,过快会导致喷嘴剧烈抖动,喷射手控制不住喷嘴,极有可能造成伤人事件!怎么样眼镜板外形切割环外形 手动润滑:清洗后加注润滑脂。 输送管路:检查和调整管箍密封并紧固,检查管壁厚度并转角度安装。混凝土的质量速凝剂的效果,金昌全自动造型机,金昌工业抽湿机,风压泵送排量施工工艺ü岩层表面情况ü混凝土配料石头大小每层喷射的大厚度取决于设计规定和惯例在开始喷射前确保喷射表面已经被清洗干净,常用高压气体对表面清洗施工工艺——配方喷射混凝土用压力喷喷涂灌注细石混凝土的施工方法,以很高的速度喷向岩石或混凝土的表面而形成要求ü合理的塌落度140-180mm;ü水灰(水和水泥的比例)比建议为0.42-0.50;ü骨料要求,般建议4-10mm的碎石,严禁超过16mm的骨料混入;ü喷射混凝土的砂率(沙/(沙+石头)应该大于45%,机制砂应该实际情况有所增加;ü水泥不得少于400kg/m3混凝土,所有粉料总量布的少于ü速凝剂初凝时间不超过5分钟,掺量宜为水泥的参考湿喷配方值:河沙1030KG,瓜米石680KG,水泥
2混凝土泵 整机:喷射作业或长时间中断喷射时彻底清除料斗、泵缸、S-摆管、输出口以及外部残留混凝土。检验结论4.确定计量泵流量。主泵送润滑管路堵塞的种表现: 料斗上分配阀动作指示杆不动作; 润滑脂泵上压力表指示压力较高; 较前期润滑正常期间,喷射同方量混凝土消耗的润滑脂量明显减少;每个班上班前检查泵送系统洗涤池是否有水,每天更换次水。 湿喷机混凝土喷射量达300m3或工作1个月,应更换凸轮腔内的润滑油,而减速箱的润滑油,每工作6个月更换次。金昌、TK700型湿喷机喷射混凝土操作流程警告:系统风压≥0.5MPa时,才能开机操作,否则易造成喷射管堵塞!13.用快速接头将混凝土喷射管与变径管、喷嘴相连接。 将电控箱内右下方空气开关合上,并合上左上方两小空气开关,检查电源电压,不得低于380V±10%,旋开紧急停止按钮,启动控制电源启动按钮,按钮灯亮后,左手按电机停止按钮,右手按电机启动按钮,右手点动电机启动按钮,左手立即按电机停止按钮(启动时间不得超过5秒)。观察电机转向,若转向相反,应将电源电线任意调换两根,再试验,使电机正转,电机转向转反将会损坏泵。
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